8、在检修过程中,还要随时注意设备和环境情况是否有变化,遇到有危险的新情况时,要立即停止检修。
9、检修时必须认真负责,保证质量,检修完工交付使用时,应交接清楚,并办理交接手续,防止给生产留下事故隐患。
十、停机检修后的设备,未经彻底检查,不准启用。
(一)彻底检查的必要性
生产设备停机检修后,不经详细、彻底检查,就草率进行试车或开车(机)而发生事故是常有的。为了说明问题,先看几个事故例子;
[例一]开炉不开阀门,煤气炉发生爆炸,伤亡损失惨重。
1994年4月8日,某厂造气车间水煤气工段,发现煤气发生炉的蒸汽总管漏气,决定停炉检修。操作人员把四台炉子的夹套锅炉的出口阀关闭,打开放空阀,把夹套锅底压力控制在2kg/cm2以下,后由焊工进行焊补。完工后,未进行彻底检查,没有把夹套锅炉的蒸汽出口阀打开,各锅炉相继开炉生产、送气后发现3号炉的φ50给水管漏水,随后又发现该炉夹套锅炉压力继续上升。班长不但不认真查明原因,反而认为压力表失灵,交代工人去更换压力表。此时压力表已升至满刻度6kg/cm2(实际已超过6kg/cm2)。没等取回新的压力表,炉子就发生爆炸。全部炉子毁掉,死亡两人,重伤3人,轻伤5人,直接经济损失77万余元。
[例二]试压忘拆盲板,容器罐顶爆炸
1998年6月,某厂白土车间停工检修。工人根据布置,在容—8(22M3过滤机进料罐)顶罐出管线上加一块盲板,未挂牌,且只少数人知道。检修完后开车,车间布置拆除盲板时,未布置拆这块盲板,在贯通扫管线时也没有检查出来,车间就决定开车生产。6月5日,夜班,过滤工与班长和操作工联系,要向容—8扫管线。扫管线发现容—8声音不正常,曾告诉操作工,但没有及时处理,结果容—8因超压爆裂,罐顶掀开一半,被迫停产13小时。
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